在日前召開的南海區(qū)2017年“定標(biāo)準(zhǔn)、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”質(zhì)量強(qiáng)區(qū)大會(huì)上,蒙娜麗莎集團(tuán)燒成車間三班喜獲“南海區(qū)政府一線班組獎(jiǎng)”稱號(hào)。消息傳來(lái),全班員工群情振奮,更加激發(fā)了他們立足生產(chǎn)一線,攻堅(jiān)克難、提質(zhì)降耗、向著一流生產(chǎn)制造水平邁進(jìn)的決心和信心。
陶瓷是土與火的藝術(shù),燒成環(huán)節(jié)在瓷磚生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中非常重要。行業(yè)素有“生于原料,死于燒成”的俗語(yǔ),由此可見其重要性。蒙娜麗莎燒成三班是一支特別優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì),多年來(lái),在技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)提升、穩(wěn)定生產(chǎn)、節(jié)能降耗等領(lǐng)域均取得了一系列優(yōu)異的成績(jī),曾多次榮獲集團(tuán)公司優(yōu)秀班組獎(jiǎng)、技術(shù)革新獎(jiǎng)等。
燒成三班共有26人,組建三年來(lái),以“最嚴(yán)格的質(zhì)量、最低的成本、最高的效率”為理念,通過(guò)不斷完善和細(xì)化崗位操作規(guī)程,堅(jiān)定貫徹公司“產(chǎn)品追求零缺陷,服務(wù)力爭(zhēng)一百分”的質(zhì)量方針,持續(xù)推進(jìn)“6S管理”和“QC改善小組”、合理化建議工作,落實(shí)績(jī)效考核管理措施,解決了多項(xiàng)公司生產(chǎn)中存在的技術(shù)難題。近兩年班組生產(chǎn)產(chǎn)品平均優(yōu)等率達(dá)95.6%,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)99.0%,本工序產(chǎn)品破損率0.62%,客訴率0%,均優(yōu)于公司平均水平。已連續(xù)兩年超額完成公司下達(dá)的產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo),連續(xù)兩年被評(píng)為公司先進(jìn)集體,打造了一支高素質(zhì)高效率富有戰(zhàn)斗力的的管理隊(duì)伍,并為公司獲得2015年度廣東省政府質(zhì)量獎(jiǎng)和2015年度佛山市政府質(zhì)量獎(jiǎng)做出了突出貢獻(xiàn)。
燒成三班員工風(fēng)采
燒成三班針對(duì)本車間和公司生產(chǎn)中存在的技術(shù)難題,運(yùn)用PDCA循環(huán)方法,持續(xù)開展技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),活動(dòng)過(guò)程中小組成員積極參與,運(yùn)用多種數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法和分析工具,以大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、圖表為依據(jù),解決了公司生產(chǎn)中多項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)難題,得到公司的大力表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。其中,“光坯煮水法監(jiān)測(cè)預(yù)防放后變形”、“木紋磚背紋的改進(jìn)解決切割破損問(wèn)題”、“燒成冷卻帶溫度調(diào)節(jié)提高磚坯斷裂模數(shù)”等多項(xiàng)成果獲得在全公司生產(chǎn)線推廣,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)全公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高起到了一定的促進(jìn)作用。下面,就燒成三班近年來(lái)取得在主要成果作一簡(jiǎn)單介紹——
一、提升黑金花全拋釉產(chǎn)品的合格率
黑金花版面屬于深黑色色系全拋釉產(chǎn)品,圖案顏色里大量使用了溫度相對(duì)較低的黑色色料來(lái)提升版面的黑度,所以在全拋釉系列產(chǎn)品里面屬于特殊版面,在生產(chǎn)過(guò)程中容易產(chǎn)生約20%針孔缺陷,產(chǎn)品的合格率僅為80%左右。根據(jù)各工序的影響情況,分別要求壓機(jī)、原料、釉線和技術(shù)對(duì)應(yīng)進(jìn)行改善提升。改善提升后,黑金花版面的合格品率從開始的拋光4638片,降級(jí)針孔911片占比21.4%,總合格品率為74%,提高到改進(jìn)提升之后的拋光7797片,降級(jí)針孔83片占比1.1%,針孔缺陷大幅降低。
二、提升全拋釉產(chǎn)品的收成率
全拋釉產(chǎn)品由于釉線工序較多,工藝相對(duì)復(fù)雜,生產(chǎn)過(guò)程控制不當(dāng)容易產(chǎn)生磚坯開裂或造成次品降級(jí)影響磚坯收成率,開始生產(chǎn)全拋釉產(chǎn)品時(shí),收成率只98%左右,距離公司下達(dá)的98.6%的生產(chǎn)指標(biāo)有較大差距。制訂針對(duì)性的解決措施,實(shí)施后,除生產(chǎn)坯料混色產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)品表面色團(tuán)分層雖有明顯減少,沒(méi)有根本解決外,其它幾處原因造成的產(chǎn)品開裂已基本上徹底解決,全拋釉產(chǎn)品收成率從98%左右迅速提升到并穩(wěn)定在98.7%左右,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。與此同時(shí),“使噴墨圖案與模具紋理完全吻合的瓷磚制備方法及系統(tǒng)”技術(shù)獲得發(fā)明專利(專利號(hào):ZL201310088459.7)。
三、“光坯煮水法”監(jiān)測(cè)預(yù)防磚坯放后變形
建陶行業(yè)瓷質(zhì)釉面磚放后變形問(wèn)題一直是行業(yè)難題,沒(méi)有成熟和統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)預(yù)防方法,也困擾著蒙娜麗莎的生產(chǎn)技術(shù)人員。以前采用的“釉坯煮水法”對(duì)監(jiān)測(cè)放后變形反應(yīng)比較滯后,且不夠準(zhǔn)確,問(wèn)題一旦出現(xiàn)有可能造成多至幾天的大面積產(chǎn)品降級(jí),給公司造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。燒成三班QC小組在公司安排和大力支持下,2014年初開始對(duì)這一課題進(jìn)行攻關(guān)研究,通過(guò)對(duì)行業(yè)當(dāng)時(shí)普遍采用“釉坯煮水法”、“吸水率控制法”和“拋光后烘干法”等多種方法進(jìn)行反復(fù)試驗(yàn)對(duì)比,對(duì)放后變形的原理的再認(rèn)識(shí)再學(xué)習(xí),最后提出并反復(fù)驗(yàn)證了“光坯煮水法”監(jiān)測(cè)拋釉磚放后變形的有效性。該方法在公司全面推廣后,公司較大量的放后變形問(wèn)題從此就再也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。
四、木紋切割磚背紋的改進(jìn)解決切割破損問(wèn)題
公司木紋磚是使用600×900mm規(guī)格的磚坯切割成4片150×900mm規(guī)格,但切割時(shí)磚坯破損率大,破損率往往超過(guò)1%。公司要求盡快攻克切割加工時(shí)破損大的問(wèn)題,燒成三班QC小組在較短時(shí)間內(nèi)經(jīng)對(duì)切割破損的分析,發(fā)現(xiàn)背紋理、深淺度破損影響較大,馬上就對(duì)模具背紋進(jìn)行修改,使破損率下降到0.3%以下,且切出來(lái)的150×900木紋磚背紋完整、更美觀。隨后,該技術(shù)“特殊浮凸紋理木紋的制作方法”獲得國(guó)家發(fā)明專利(專利號(hào):ZL201410687261.5)。
五、燒成冷卻帶溫度調(diào)節(jié)提高磚坯斷裂模數(shù)
同樣的粉料甚至同一臺(tái)壓機(jī)打出的磚坯,在生產(chǎn)同一種產(chǎn)品的相鄰窯爐上燒成時(shí),磚坯的斷裂模數(shù)常有2-3MPa左右的差別,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格。帶著這樣的疑問(wèn)燒成三班燒成QC小組在查閱了大量資料和多次正交對(duì)比實(shí)驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)該出在窯爐的冷卻過(guò)程中。再進(jìn)一步細(xì)分試驗(yàn)急冷、緩冷、快速冷卻三個(gè)階段,通過(guò)反復(fù)的試驗(yàn)對(duì)比和驗(yàn)證,并加強(qiáng)理論的分析指導(dǎo),最后發(fā)現(xiàn):1、同樣的溫度表顯溫度各窯之間在較大差異,存在誤導(dǎo);2、不同厚度、面積產(chǎn)品的急冷、緩冷的最佳溫度曲線,且與快冷關(guān)系不大,并且與燒成周期變化較大時(shí)要予以調(diào)整。最后通過(guò)更換統(tǒng)一溫度表、調(diào)整冷卻帶曲線,解決了這一的生產(chǎn)技術(shù)難題,并迅速在公司其他生產(chǎn)線得到推廣。
